1、正常運(yùn)行尿素用量過大
電廠聯(lián)系電研院分別測試了甲、乙反應(yīng)器出口的逃逸氨濃度,部分位置大大超過了3ppm的設(shè)計(jì)要求。甲、乙兩側(cè)的逃逸氨濃度大增加了空預(yù)器積灰堵塞以及腐蝕風(fēng)險(xiǎn),嚴(yán)重影響了機(jī)組的安全穩(wěn)定運(yùn)行。同時(shí),通過氨逃逸測試結(jié)果,可以推斷出反應(yīng)器內(nèi)部存在煙氣短路或者催化劑失活情況。但為保證環(huán)保指標(biāo)要求,電廠不得不繼續(xù)采取加大噴氨量的方法來降低氮氧化物的排放,長期運(yùn)行后形成了惡性循環(huán)。造成尿素用量大的原因一是傳統(tǒng)觀念過多使用還原效率較低的SNCR系統(tǒng),二是制粉系統(tǒng)磨煤機(jī)空煤等變工況造成氮氧化物瞬時(shí)超標(biāo)不得不增大尿素用量。
2、空預(yù)器布置影響
考慮到改造空間問題,中溫段空預(yù)器改為換熱效率較高的臥式空預(yù)器,因臥式布置管子背風(fēng)面風(fēng)速較低,大大增加了硫酸氫銨的粘結(jié)幾率,停爐檢查也顯示中溫段空預(yù)器基本堵死。
3、空預(yù)器管壁溫度較低
該廠中溫段空預(yù)器入口風(fēng)溫大約在110℃左右,出口風(fēng)溫低負(fù)荷只有150℃左右,硫酸氫銨粘結(jié)物生成溫度就在150℃以下,這就大大增加了硫酸氫銨粘結(jié)物的生成。
4、防止空預(yù)器的措施及在線清堵措施
4.1 空預(yù)器防堵措施
a)運(yùn)行時(shí)打開熱風(fēng)再循環(huán)門,并增設(shè)暖風(fēng)器,以提高進(jìn)入預(yù)熱器的風(fēng)溫。
b)氮氧化物超預(yù)警值后,首先增加SCR反應(yīng)區(qū)尿素溶液量,如氮氧化物指標(biāo)持續(xù)上升,再增加SNCR尿素溶液量,緊急狀態(tài)下可短時(shí)間打開SNCR旁路運(yùn)行,待系統(tǒng)參數(shù)穩(wěn)定后,及時(shí)恢復(fù)正常運(yùn)行方式。
c)加強(qiáng)配煤管理,防止脂粉系統(tǒng)空煤、堵煤,保證制粉系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行。
d)跟調(diào)度勤溝通,盡量不在低負(fù)荷工況下長時(shí)間運(yùn)行,防止空預(yù)器壁溫過低。
4.2 空預(yù)器干燒措施
a)實(shí)驗(yàn)表明硫酸氫銨粘結(jié)物在200℃左右是可以分解的,利用這一特性,該廠進(jìn)行了空預(yù)器風(fēng)道改造,在送風(fēng)機(jī)聯(lián)絡(luò)風(fēng)道處(爐前與爐后)安裝聯(lián)絡(luò)擋板各 1 個(gè),目的是將甲乙兩側(cè)空氣隔斷。
b)正常運(yùn)行時(shí)聯(lián)絡(luò)擋板為開啟狀態(tài)。通過對甲乙兩側(cè)低溫段空預(yù)器風(fēng)溫偏差可以判斷哪側(cè)空預(yù)器堵塞。干燒時(shí),將送風(fēng)機(jī)出口聯(lián)絡(luò)擋板關(guān)閉時(shí),通過調(diào)整兩側(cè)送風(fēng)量的偏差,可提高單側(cè)預(yù)熱器管壁溫度至190℃以上,這樣附著在該側(cè)空氣預(yù)熱器管子外壁上的液態(tài)硫酸氫銨蒸發(fā),減緩預(yù)熱器堵塞速度。
5結(jié)論
防止空預(yù)器堵塞先從預(yù)防做起,發(fā)現(xiàn)堵塞后,對該側(cè)空預(yù)器進(jìn)行干燒,去除硫酸氫銨粘結(jié)物,可有效減緩空預(yù)器堵塞速度。該廠自施行空預(yù)器干燒措施至今六個(gè)月,未發(fā)生過因空預(yù)器堵塞被迫停爐情況,相比原來每兩三個(gè)月需停爐清理空預(yù)器效果明顯。